青岛炼化催化裂化检修项目进入高峰阶段
进入5月下旬以来,炼化工程十建公司承建的青岛炼化290万吨/年催化裂化装置检修改造项目设备拆除、换热器抽芯等专业施工全面展开,标志着该项目进入施工高峰阶段。
催化裂化装置是青岛炼化2023年大检修改造项目建设中的重要组成部分,是整个检修改造施工中的关键线路之一,面临着高处作业频繁、密闭空间施工区域多、安全管控难度大等特点。在本次催化裂化检修改造项目中,十建公司项目部参建员工需要完成2台余热锅炉模块化改造,反再沉降器、再生器内件更换,198台静设备检修,工艺管道安装27561寸径,压力容器配合检验292台等施工任务沥青网sinoasphalt.com。
自5月16日,催化裂化装置实现停车以来,项目部聚焦再生器、反应器、换热器等关键设备检修施工节点目标,累计对催化裂化装置编制检修方案167份,对852名参建员工进行了安全、质量交底,保证了检修改造项目各专业施工高质量推进。
目前,在参建员工的奋力拼抢下,项目部已完成催化裂化装置换热器抽芯22台、拆除余热锅炉模块14个等施工节点目标,推动了青岛炼化大检修改造项目整体施工进度。
安庆炼油转化工项目进入开车倒计时
5月23日,经过20天连续燃烧,南京工程公司承建的安庆炼油转化工项目300万吨/年重油催化裂解联合装置反应器和再生器烘炉工作顺利结束,于19时18分正式熄火。
“两器”是重油催化裂解联合装置的核心设备,通过烘炉可有效排除施工后“两器”衬里中的游离水、结晶水,使衬里耐磨隔热的作用发挥到最大,确保装置投产后安全平稳运行。
烘炉前,项目部明确目标,持续开展三查四定动火项消除和“两器”人孔封闭工作,针对烘炉两器及炉本体附件完善、仪表设备调试、燃料气系统、蒸汽系统等各项开展详细检查。与车间提前做好调试准备工作及条件确认,安排专人对烘炉相关的系统隔离和流程设置进行再次确认。配合制定引瓦斯专项方案和烘衬方案,严格按曲线升温,完成汽包煮炉。在燃烧温度达到350摄氏度和540摄氏度时组织相关技术人员进行热应力、膨胀间隙、壁温等检查,并对全过程开展监测,为烘炉工作顺利完成创造了条件。
烘炉结束后,项目部将组织打开“两器”全部57个人孔,对烘炉升温降温过程中衬里脱落以及内件损坏情况进行检查,该装置正式进入开车倒计时。
五建承建中天合创项目变电所主体封顶
5月22日,在五建公司承建的中天合创高含盐水分质制盐项目现场,伴随着最后一方混凝土的浇筑到位,10千伏变电所经过8个小时的连续浇筑,主体结构顺利封顶,实现项目施工关键路径重要节点目标。
自开工以来,项目部紧盯工期任务和关键线路,不断优化施工方案和工序,按照“安全第一、质量保证”的原则深化施工组织。严把基坑开挖、基础浇筑、支架搭设等关键环节,严控作业流程和工艺标准,做到安全质量技术交底全员覆盖,确保了施工有序推进,安全、质量整体受控。
目前,项目部正加大人力和机械设备投入,全力推进变电所后续的电气仪表安装和装置受电等工作。
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